近日,龍鋼公司自主研發(fā)的燒結(jié)礦自動取樣系統(tǒng)正式投入運行,這套智能化系統(tǒng)將傳統(tǒng)8小時的人工檢測流程壓縮至30分鐘內(nèi)完成,檢測效率提高16倍,直接創(chuàng)效100余萬元。這一技術(shù)性突破,大幅提升了原燃料系統(tǒng)自動化水平,實現(xiàn)了效率與成本“雙躍升”。
“巧手”解難題 取樣系統(tǒng)“煥新智”
400㎡燒結(jié)機取樣系統(tǒng)承擔(dān)著燒結(jié)礦質(zhì)量檢測的核心任務(wù),對精準(zhǔn)把控產(chǎn)品質(zhì)量、實時指導(dǎo)生產(chǎn)工藝調(diào)整等方面意義重大。在系統(tǒng)升級過程中,鐵前系統(tǒng)主動出擊,迅速成立專項攻關(guān)小組,對取樣系統(tǒng)進行全面“體檢”,并制定詳盡的方案,自主承擔(dān)起核心設(shè)備的修復(fù)與更換重任。通過對照圖紙對各個關(guān)鍵部位進行排查分析,輪換值守排查問題,逐項攻克了機械臂關(guān)鍵軸承磨損、在線成分分析儀與PLC通訊模塊延遲等問題。同時利用現(xiàn)有配件重新組裝,在0.1cm的接觸點上整齊劃一地對斷面進行焊接,高質(zhì)量完成自動取樣系統(tǒng)的升級改造工作。
“施術(shù)”改程序 檢測精度“再躍升”
自動取樣系統(tǒng)升級改造的關(guān)鍵在于對轉(zhuǎn)鼓機、頭部采樣機等“心臟”部件進行修復(fù)更換。同步實施信號通信模塊“智能控制系統(tǒng)”優(yōu)化升級,確保信號傳輸“脈絡(luò)暢通”。電氣專業(yè)組以智能化改造為抓手,通過系統(tǒng)性技術(shù)升級,打造了先進的自動化控制平臺,完成PLC模塊的精密安裝與參數(shù)調(diào)試,為工控機配置了專業(yè)的編程及組態(tài)軟件,構(gòu)建了功能完備的“智慧大腦”。在此基礎(chǔ)上,重點優(yōu)化重量采集、物料處理、分級篩分等核心控制程序,同步改進了人機交互界面,使粒度分布等關(guān)鍵指標(biāo)實現(xiàn)直觀顯示。
與此同時,創(chuàng)新整合除塵系統(tǒng),重新設(shè)計并完成運行邏輯架構(gòu),實現(xiàn)全流程的自動化監(jiān)測與控制,不僅顯著提升了系統(tǒng)運行的可靠性和檢測的精準(zhǔn)度,而且為燒結(jié)礦質(zhì)量分析構(gòu)建起科學(xué)的數(shù)字化檢測體系。
該系統(tǒng)的成功應(yīng)用,實現(xiàn)了燒結(jié)礦取樣從傳統(tǒng)人工操作到智能自動化的華麗蛻變,是企業(yè)向自動化要效益、向數(shù)字化要效益的核心體現(xiàn),成為龍鋼公司鐵前系統(tǒng)深度踐行“四種經(jīng)營理念”的創(chuàng)新典范和成果標(biāo)桿。這一科學(xué)技術(shù)價值創(chuàng)造點,為鐵前系統(tǒng)生產(chǎn)工藝筑牢了“數(shù)據(jù)基石”,成為打造企業(yè)效益增長點的“智能引擎”。(龍鋼公司 馮冰 屈冬祥)